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色连一号煤矿末煤干法分选效果分析

文章来源:网友投稿 时间:2023-08-13 19:30:04

徐金华,宋云霞,任景龙,周志坚,王东兴

(1.中煤科工集团唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012;
2.河北省煤炭洗选工程技术研究中心,河北 唐山 063012)

近年来,选煤行业对干法选煤的认可度越来越高。随着国家“双碳”目标的提出,煤炭的清洁高效利用变得尤为重要。山西、陕西、内蒙古、新疆等产煤大省大都干旱缺水,加之褐煤、长焰煤等低变质程度煤种储量较大,以及部分煤中的矸石遇水极易泥化,如果采用湿法选煤工艺对其进行加工,需要建设配套煤泥水系统,不但会产生大量低发热量、难于销售的煤泥,而且建设投入高昂,系统维护复杂[1-2]。我国干法选煤技术装备不断取得突破,为上述煤炭的入选提供了技术保障。目前,应用比较成熟的干法选煤设备主要有风力干法分选机、空气流化床重介分选机、块煤智能分选机等[2]。

色连一号煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市境内,配套建设生产能力为5.0 Mt/a的选煤厂。选煤工艺为200~13 mm块煤采用浅槽重介分选机分选,3~0.25 mm粗煤泥由离心机回收,0.25~0 mm煤泥采用快开隔膜压滤机处理;
<13 mm末煤直接掺入精煤作为最终产品。因矿井生产能力提升与选煤厂<13 mm末煤不分选,导致现有生产系统产生很多问题,加上末煤产品发热量不高,导致产品销路不好。如何通过技术改造尽快妥善处理以上问题,提高企业经济效益,成为矿方亟待完成的一项重要工作。

1.1 筛分车间原煤分级能力不足

选煤厂生产能力为5.0 Mt/a,折合15 151.52 t/d,而矿井最大生产能力可达25 000 t/d,且采煤工作面由一个调整为两个后,矿井生产能力可达8.0 Mt/a,再加上外来煤2.0 Mt/a,选煤厂入选原煤能力需要达到10.0 Mt/a。因此导致生产准备车间原有的两台3.6 m×6.1 m原煤分级筛处理能力明显不足。

1.2 现有选煤厂生产系统及产品存在的问题

(1)由于色连一号煤矿原煤含水量高、黏性大,现有分级筛(φ13 mm)筛分效果较差,导致大量末煤进入现有的块煤分选系统中。

(2)块煤分选系统对末煤分选效果差,不仅不能有效降灰,而且使产品水分有所增加,导致产品综合发热量严重降低。

(3)大量末煤混入使块煤分选系统中煤泥量大幅增加,加上矸石泥化严重,导致煤泥水处理系统能力不足严重制约正常生产。

(4)<13 mm末煤不分选,产品发热量低且质量不稳定,价格偏低。

为响应国家政策,加强煤炭清洁高效绿色开发利用,需提高原煤洗选加工比例和产品质量。原煤经过洗选提质,再经过清洁燃煤技术处理等环节,就可以实现传统能源的更新换代和高效利用,煤炭就变成了绿色、高端能源[3]。通过洗选,可提高和稳定煤质,进而来提高企业经济效益,同时符合国家的节能减排和环境保护的要求。

鉴于以上原因,色连一号煤矿决定降低分选系统的分选下限,对13~0 mm的末原煤采用干法选煤工艺,提高产品质量。具体方案是:在原有筛分车间内部增设两台3.6 m×6.1 m原煤分级筛,满足扩能后筛分能力要求,筛分系统改造后年处理量为1 000万t;
新建一座干选车间,一期小时处理能力在450~600 t之间,并预留二期位置。干法分选系统设备流程如图1所示。

图1 干法分选系统设备流程Fig.1 Equipment flowsheet of the dry cleaning system

3.1 原煤煤质资料分析

3.1.1 筛分资料分析

2#煤层生产煤样筛分试验结果见表1。由表1可以看出:原煤灰分为18.40%,为中低灰分煤;

>50 mm粒级可见矸含量合计为1.492%。>13 mm块煤累计含量为58.679%,发热量为16.70 MJ/kg,>6 mm块煤累计含量为75.420%,发热量为16.80 MJ/kg,块煤含量高。原煤灰分随粒度减小呈增高趋势,说明末煤中矸石含量较大。6~0 mm末煤含量为24.580%,发热量为16.14 MJ/kg。

<0.5 mm原生煤泥含量为2.566%,灰分为23.65%,高于其他粒级,说明原生煤泥中高灰分物较多。有必要对末煤进行分选,排除矸石,提高发热量。

表1 2#煤层生产煤样筛分试验结果Table 1 Screening analysis of the coal samples collected from 2# coal seam %

3.1.2 浮沉试验分析

150~0.5 mm粒级原煤浮沉试验结果见表2。由表2可以看出:主导密度级(<1.4 g/cm3)浮物累计产率为73.59%,灰分为7.04%;
1.4~1.9 g/cm3密度级含量为14.33%,灰分为25.64%;
>1.9 g/cm3密度级含量占12.08%,灰分为72.85%。可见,该原煤密度组成特点为低密度物含量特别高,中间密度物含量较少且灰分不高,高密度物含量也较大且较纯净。

由表2还可看出,浮沉煤泥含量高(为10.66%),说明煤泥大量黏附在块煤表面,且灰分为23.33%,高于原煤灰分,说明矸石易泥化。

表2 150~0.5 mm粒级原煤浮沉试验结果Table 2 Float-and-sink analysis data of the 150~0.5 mm raw coal %

综上可知,原煤灰分随粒度减小呈增高趋势,末煤中矸石含量较大,矸石易泥化,若采用重介或跳汰选煤方法,势必加重后续的煤泥水处理负担,增加不必要的投资。鉴于该原煤低密度物含量特别高,中间密度物含量较少且灰分不高,高密度物含量较大且较纯净,只需排矸去杂即可提高末煤质量,故技改方案选用干法分选。

3.2 技术分析

3.2.1 自然条件

色连一号煤矿所在井田气候属于干旱—半干旱的温带高原大陆性气候,太阳辐射强烈,日照较丰富,干燥少雨,风大沙多,无霜期短。据东胜区气象局历年资料:年降水量为194.7~531.6 mm,平均为396.0 mm,且多集中于7,8,9三个月内;
年蒸发量为2 297.4~2 833.0 mm,平均为2 534.2 mm,年蒸发量为年降水量的5~10倍。区内风多雨少,最大风速为14 m/s,一般风速2.2~5.2 m/s,且以西北风为主。鉴于该地区水资源紧缺,而风资源相对丰富,因此宜采用干法选煤技术。

3.2.2 技术改造

技术改造由北京华宇工程有限公司唐山分公司进行设计、采购、施工的EPC总承包模式。分级设备采用唐山分公司自行研制的3.6 m×6.1 m单层香蕉筛;
分选设备采用该公司自主研制的FX-25干选机。

FX-25干选机是在全面吸收国外先进干法分离、脱水技术的基础上研制成功的,在分选原理、入料粒度、分选效果等方面均突破了传统风选的模式[4-5]。该设备使用“智能化、模块化”设计,是专门针对高低密度混合物分离的技术。当用于煤炭分选时,在降硫、排矸的同时还可去除一定水分,从而进一步提高煤炭发热量,实现了一机多能、一站式解决,综合效率高[6]。该技术既符合保护水资源、节能环保及发展洁净煤技术等国家大的方针政策,又能满足我国各类动力煤生产企业的需求[7]。用于高密度排矸时,分选密度可达到1.8~2.1 g/cm3。

改造采用的FX-25干选机是经过多年、多次现场应用效果证明的技术成熟分选设备,多次获得国家及省部级科技进步奖项。其分选原理是:粒度和密度不同的物料在空气流、机械振动或摇动的共同作用下,服从颗粒的干扰沉降规律,进行分层;
粒度相同的颗粒中密度较大的集中在床面底层,密度较小的集中在床面上层,而密度相同的颗粒中粒度较大的集中在床面底层,粒度较小的集中在床面上层[8-10]。

3.2.3 技术优势

(1)用水量(卫生用水)小。对于干旱缺水地区及冬季严寒地区,干法选煤不需要使用生产用水,能够从根本上解决用水困难的实质性问题。

(2)工艺系统简单,投资少,维护方便。与其他选煤工艺比较,干法选煤不用水,不产生煤泥水,不用增设煤泥水处理设备、设施,设备、设施费用与安装费用低;
设备、设施配套少,相应基础建筑物体积小,节省建造投资成本。干法选煤投资仅是同规模湿法选煤投资的 1/5~1/10。

(3)生产成本低。同规模、不同分选工艺的选煤厂,干法选煤工艺用人少,人工成本低,电耗低,无介质损耗,设备设施维修费用少。干法选煤吨原煤加工费用平均在2~3元之间,而跳汰选煤加工费用在8~10元/t之间,干法选煤加工费是湿法选煤的1/3~1/4[11]。

(4)选后商品煤水分低。干选不增加产品水分,风力对煤炭表面水分还有一定脱除作用,可减少商品煤水分对发热量的影响[12-14]。

(5)FX-25干选机适应性强,入料粒度范围宽,可分选褐煤、无烟煤、烟煤等,效果较好,并可以灵活地布置在狭窄场地,入料粒度在0~120 mm之间。

4.1 效果分析

该项目于2019年开工建设,2020年投入生产使用,建设周期短,投产快,工艺系统简单,投资少,维护方便,生产成本低,使<13 mm末精煤发热量平均提高了1.18 MJ/kg。特别是当末原煤的含矸率较大时, 选后末煤发热量提高幅度更大,有效提高了商品煤质量,满足了用户对商品煤发热量的需求。

在原有筛分车间,合理利用空间,增加了两台分级筛,彻底解决了煤矿增产扩能后原煤分级问题,保证了块煤浅槽重介分选机的正常生产,降低了煤泥水系统的生产负担,确保了块煤系统的正常生产,使洗选系统的生产能力得到提高。干选系统平均入选量统计结果见表3。

表3 干选系统入选量统计结果Table 3 Statistics of the average hourly capacities of the dry cleaning system t/h

从表3中可看出,2020年12月—2021年4月末原煤平均小时处理能力可达到506 t,最大小时处理能力能够达到664.2 t。工作制度按年330 d,每天16 h计算,平均日入选量可达8 096 t,平均年入选量能达到2.67 Mt,完全满足了矿井扩能后产量提升的要求。

发热量统计结果和含矸率统计结果分别见表4和表5。

表4 发热量统计结果Table 4 Statistical data of calorific values MJ/kg

表5 含矸率统计结果Table 5 Contents of gangue in small raw coal %

从表4和表5中可看出,2020年10月入选末原煤平均矸石含量为17.35%,末原煤发热量为13.24 MJ/kg,末精煤发热量为14.99 MJ/kg,较末原煤提高了1.75 MJ/kg,末精煤产品发热量得到了提升。

2020年12月、2021年1月更换采煤工作面后,原煤煤质发生变化,末原煤中>2.0 g/cm3密度级产率有所降低,在10%左右,2020年12月含矸率为11.90%,2021年1月含矸率为10.73%,末原煤中能够排出的矸石总量减少,此种煤质情况下,2020年12月干选末精煤较末原煤平均发热量提高了1.03 MJ/kg;
矸石发热量为4.71 MJ/kg。

4.2 经济效益分析

改造前,<13 mm末煤作为商品煤直接销售,平均发热量在15.93 MJ/kg左右。改造后,<13 mm末煤经干选系统分选后,末精煤平均发热量提高了1.18 MJ/kg左右,末精煤产率为90%。现干选厂日入选量平均为8 096 t,年入选量为267万t原煤。按照<13 mm末原煤价格为400元/t,分选后的末精煤为460元/t,干选加工费按2元/t考虑,则改造后年经济效益为:267×0.9×460-267×2-267×400=3 204万元。

色连一号煤矿选煤厂通过增加原煤分级筛并新建干选车间,不但满足了矿井扩能的要求,又解决了原有生产系统中<13 mm末煤不能分选的问题,同时还响应了国家关于增加原煤入选率和提高精煤质量的号召,提升了矿井节能环保能力和经济效益。

新建干选车间对<13 mm末煤进行分选,整体提高了销售产品的发热量,使产品结构更加灵活,能够满足用户需求,达到了通过改造提质增效的目的,每年增加经济效益3 000多万元,当年回收投资成本。

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